芳菲五月,筑夢鋼城。能源管控中心緊緊圍繞“大干二季度、指標創(chuàng)一流”勞動競賽活動,以降低生產(chǎn)成本為核心,緊抓重點指標和關(guān)鍵設(shè)備,鼓干勁、攻難關(guān),細化目標任務(wù),狠抓工作落實,推動各項降本增效措施見行見效。
沉著應(yīng)對限負荷 預(yù)控調(diào)整保供電
公司電力系統(tǒng)電源來自330kV楨州變,目前是楨州變負荷最大的用戶。近期,公司在接到國網(wǎng)渭南供電公司關(guān)于楨州變3#主變停電檢修的通知后,能源管控中心迅速反應(yīng)、精心部署,結(jié)合公司生產(chǎn)所需用電實際情況,與公司生產(chǎn)指揮控制中心緊密配合,制定并下發(fā)《330kV楨州變檢修期間龍鋼公司供電系統(tǒng)限負荷預(yù)案》,要求各單位嚴格執(zhí)行預(yù)案及電力調(diào)控措施,提升風險管控能力。
在檢修期間,電力調(diào)度與國網(wǎng)渭南供電公司電力調(diào)度控制中心加強溝通,實時了解楨州變系統(tǒng)運行方式、設(shè)備負荷等參數(shù),密切監(jiān)視運行負荷,準確預(yù)測負荷變化,及時進行調(diào)整。整場檢修期間,各主線工序均正常生產(chǎn),公司電力系統(tǒng)安全、平穩(wěn)度過了此次限負荷“大考驗”。
深挖節(jié)能小空間 成本控制大提升
隨著公司生產(chǎn)組織進入控產(chǎn)檢修模式,生產(chǎn)與檢修的切換更加緊密,也對各工序能源成本控制提出了更高要求。對此,該單位主動出擊、積極謀劃,組織人員對各工序非關(guān)鍵設(shè)備的運行負載情況進行核實,并對低負載運轉(zhuǎn)設(shè)備逐一摸排、統(tǒng)計、分析,根據(jù)排查情況制定設(shè)備經(jīng)濟運行方案及清單,與各生產(chǎn)單位積極溝通,對同一工序中多臺運行的變壓器,采取“用一備一”的經(jīng)濟運行方式,及時退出低負載率變壓器,降低設(shè)備電能損耗。截至目前,該單位已退出1#高爐系統(tǒng)、265平方米燒結(jié)系統(tǒng)等工序變壓器共6臺。經(jīng)計算,年可節(jié)約電能13.8萬kWh。
廢舊設(shè)備再利用 節(jié)能降耗創(chuàng)效益
公司3#高爐爐后除塵風機的原運行方式為工頻運行,該單位技術(shù)人員通過對其運行情況分析,認為變頻改造具有較大節(jié)能空間。近期,借系統(tǒng)檢修之際,利用400平方米燒結(jié)脫硫系統(tǒng)升級改造后淘汰的增壓風機變頻器,實施了3#高爐爐后除塵風機變頻器升級改造,經(jīng)過立項、方案制定、過程實施、設(shè)備安裝調(diào)試等,3#高爐爐后除塵風機變頻器目前已實現(xiàn)變頻運行。改造后,設(shè)備運行負荷下降20.2%,年可節(jié)約電費80余萬元。
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