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精益求精 能征善戰(zhàn)——豫興公司為韶鋼改造熱風爐側(cè)記

2022-01-14 14:04    來源:中國鋼鐵新聞網(wǎng)
夏杰生
 
  由河南省豫興熱風爐工程技術(shù)有限公司(下文簡稱豫興公司)在線逐步優(yōu)化改造的廣東韶鋼松山股份有限公司(下文簡稱韶鋼)8號高爐配套的繼1號、3號熱風爐大修投產(chǎn)后的4號熱風爐大修工程于2021年12月9日砌筑結(jié)束 ,12月16日烘爐點火一次成功。這是在韶鋼各部門信任和大力支持下的內(nèi)燃式改造為頂燃式和內(nèi)部結(jié)構(gòu)優(yōu)化大修相結(jié)合的經(jīng)典案例,也是將特有爐型切割 爐殼改變?nèi)紵绞阶優(yōu)閼益溇€這種低氮、高效、高風溫頂燃式爐型在國內(nèi)首次成功嘗試。
圖為韶鋼8號3200m3容積高爐4號熱風爐大修結(jié)束后,韶鋼和豫興公司的參修工作人員在點火前的該熱風爐爐內(nèi)合影。
  審時度勢 施工計劃嚴謹
  韶鋼8號高爐配套的內(nèi)燃式熱風爐于2009年10月份投入生產(chǎn)運行,至2019年已運行約10年。韶鋼和國內(nèi)其他鋼鐵公司配套的內(nèi)燃式熱風爐一樣,均出現(xiàn)火井剝落、穿洞、掉磚、風溫低的弊端,繼1號、3號熱風爐切割爐殼頂燃改造后投產(chǎn),4號熱風爐運行狀態(tài)急劇下降,主要存在以下問題:熱風爐每次換爐,高爐均會出現(xiàn)風壓高,須減風100m3 /min 進行過渡;送風50分鐘后,風溫只有1050℃,前后差值大,導致高爐送風風壓波動大;燃燒器下 部隔墻穿洞導致煙氣中CO含量達14000PPm~ 20000PPm等,4號熱風爐存在煙道系統(tǒng)發(fā)生鳴爆等重大安全隱患。為消除安全隱患,韶鋼同豫興公司共同交流論證對該熱風爐結(jié)構(gòu)保持原樣基礎上進行局部優(yōu)化設計修復。
  針對4號熱風爐使用情況,韶鋼有關(guān)專家和豫興公司反復討論論證,對火井墻材質(zhì)及結(jié)構(gòu)進行了優(yōu)化,對以標高4.677m為基準以上部位的隔墻增加厚度,變更為3層230mm厚的重質(zhì)磚,火井隔墻與蓄熱室大墻聯(lián)接的方式采用疊加式,既限制了火井隔墻的周向及內(nèi)外移動,又確保了火井隔墻和蓄熱室大墻自由上下漲縮移動,確保隔墻和蓄熱室大墻一體的穩(wěn)定長壽,從而保證了熱風爐使用效果及壽命。對于爐體一系列出入口,諸如煙氣出口、冷風入口、下部入孔、帶點火孔入孔、熱風出口、拱頂側(cè)面入孔等,均取消了原設計中手工成型的花瓣磚結(jié)構(gòu),重新優(yōu)化設計,增加了其強度。
  工程施工開始,豫興公司項目部組織施工隊伍,并和韶鋼有關(guān)部門全力結(jié)合,根據(jù)施工現(xiàn)場實際情況,尊重韶鋼專家經(jīng)驗建議,在保證安全、質(zhì)量、進度的前提下,制訂了切實可行的施工網(wǎng)絡計劃,具體如下。
  工期計劃按照合同工期120天進行制訂,對施工各個階段進行科學分解,共分如下程序:涼爐—拆除準備 —拆除—爐箅子安裝—耐材砌筑—鋼結(jié)構(gòu)及爐殼恢復—烘爐準備—烘爐—投產(chǎn),實際施工工期符合制訂的工期計劃,最終工期120天,與計劃工期吻合。
  精益求精 施工方案周全
  豫興人在韶鋼有關(guān)專家的指導建議下審時度勢,對該熱風爐采用了下列施工方案:
  一是由于4號熱風爐屬于在原結(jié)構(gòu)基礎上的結(jié)構(gòu)優(yōu)化大修,生產(chǎn)不能停止,必須保證安全,豫興人根據(jù)現(xiàn)場情況,利用4號熱風爐與預熱器之間的很小空間,上下搬運施工材料。
  二是從頂部及下部各開一個大的施工孔,方便拆除人員,設備及材料進出,從12.9m點火孔處開一個出料孔,安裝排料溜槽,方便拆除下來的耐火材料排出;用吊車把一個小型挖掘機吊進爐內(nèi),利用挖掘機進行拆除,使拆除效率大大提高。
  三是工程實施期間,根據(jù)施工網(wǎng)絡計劃,進行分解,每班定量,必須按照制訂的工程計劃進行,嚴格落實工程計劃,對于沒有完成計劃的,不論是主觀因素,還是客觀因素,必須限期追回,保證工期按照計劃進行。
  四是由于施工材料數(shù)量大,種類多,生產(chǎn)周期短,業(yè)主要求嚴格,即使缺一塊磚,都會影響施工進度。對此,項目部深入現(xiàn)場,了解施工情況,及時和該公司供應部門聯(lián)系,保證施工材料不影響施工。
  五是牢記質(zhì)量是工程成敗的關(guān)鍵因素,也是企業(yè)的生命的原則,豫興公司施工隊伍分白班和晚班兩班施工,項目部和施工隊伍一起上下班,緊盯每個施工過程,不定期和監(jiān)理業(yè)主進行抽檢,分段進行聯(lián)合檢查驗收,保證施工質(zhì)量達到要求。 
  六是韶鋼作為鋼鐵行業(yè)龍頭企業(yè)之一,安全第一是根本,其對施工安全要求非??量獭Tヅd人雖然有著豐富的施工實踐和經(jīng)驗,但初次在韶鋼施工也不習慣。然而,豫興公司董事長劉世聚認為:用戶施工安全要求嚴格,雖然對工程施工造成一些影響,但對豫興人來說,既是挑戰(zhàn),也是機遇。豫興人必須以此為契機,加強管理,使施工技術(shù)和管理手段更上一層樓。對此,劉世聚要求 每個班組在施工前必須召開班前會議,傳達本班施工要求,安全要求,質(zhì)量要求,堅決貫徹韶鋼安全“十大禁令”,杜絕違章出現(xiàn)。通過一段時間安全施工實踐,豫興人完全適應了韶鋼施工安全要求,從開始施工違章大戶,到基本沒有違章,現(xiàn)場施工安全監(jiān)督員工作精益求精,一絲不茍。其敬業(yè)精神受到了業(yè)主及監(jiān)理的多次表揚。經(jīng)過95天的施工,該熱風爐砌筑工程圓滿結(jié)束,最終現(xiàn)場安全事故為零。 
  集思廣益 改造效果彰顯
  韶鋼8號3200m3高爐配套的4座傳統(tǒng)內(nèi)燃式熱風爐需要大修改造的原因,主要是頻繁出現(xiàn)火井及隔墻周向垮塌、穿洞、氣流短路及燃燒器頻繁被垮塌脫落物砸壞,從而出現(xiàn)廢氣中一氧化碳含量超高并致使熱風爐壽命短、風溫低、耗能高影響產(chǎn)能等弊端。為了根治這種內(nèi)燃式熱風爐結(jié)構(gòu)缺陷造成的諸多弊端,豫興公司結(jié)合富有經(jīng)驗的韶鋼各部門專家建議,共同商議確定改造方案。由于2號、4號熱風爐使用狀態(tài)良好,1號、3號熱風爐的改造是重點,豫興自2019年開始分別對8號高爐的1號、3號熱風爐爐殼通過切割改造為豫興懸鏈線頂燃式熱風爐,內(nèi)部火井及隔墻全部拆除,優(yōu)化設計加固,確?;鹁案魤Ψ€(wěn)定長壽,燃燒器優(yōu)化設計為環(huán)形交錯上噴旋流渦流混合燃燒的低氮燃燒技術(shù),格子磚由原來的孔徑為40毫米、換熱面積為41㎡的7孔徑格子磚優(yōu)化設 計為換熱面積為55.69㎡的19孔25毫米孔孔互通格子磚,蓄熱換熱能力提高了35.8%。當3號內(nèi)燃改造過程進入倒計時,尚未做改造計劃的4號熱風爐火井隔墻結(jié)構(gòu)又突發(fā)穿洞損壞,2號熱風爐也逐漸暴露出火井結(jié)構(gòu)損壞端倪,突發(fā)事件打亂了內(nèi)燃改頂燃的計劃。為了緊急搶修,減小影響,韶鋼專家確定連同2號熱風爐一同進行保持內(nèi)燃模式和內(nèi)燃火井結(jié)構(gòu)不變的局部優(yōu)化設計大修搶修。2號和4號熱風爐保持了7孔格子磚結(jié)構(gòu)和換熱蓄熱能力,保持了原來的底部燃燒方式和原燃燒器結(jié)構(gòu),僅對火井、隔墻以及隔墻與蓄熱室大墻的聯(lián)接結(jié)構(gòu)進行優(yōu)化設計,原結(jié)構(gòu)和優(yōu)化結(jié)構(gòu)相結(jié)合實施大修。目前,1號、3號、4號熱風爐經(jīng)過內(nèi)燃改造為頂燃和4號內(nèi)燃優(yōu)化結(jié)構(gòu)改造已經(jīng)投產(chǎn)應用,改造后的風溫穩(wěn)定在 1200℃以上。
圖為韶鋼8號3200m3容積高爐4號熱風爐2021年12月16日大修后烘爐點火一次成功。
  目前,除了韶鋼8號高爐1號、3號、4號熱風爐的大修改造工程順利完成之外,2號熱風爐的改造工作正緊鑼密鼓進行中。劉世聚董事長信心滿滿地認為,這4座熱風爐綜合優(yōu)化設計大修改造工作全部完成后,大修前那種常態(tài)化頻繁損壞、剝落、穿洞的火井及隔墻結(jié)構(gòu)狀況被徹底根治,大修后的熱風爐全新結(jié)構(gòu)可以在穩(wěn)定高風溫情況下使用20年。

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