一季度,煉鐵廠動力作業(yè)區(qū)干部職工兩眼向內(nèi),從大處著眼、小處著手,深挖降本潛力,用一項項小技小改積極投身崗位創(chuàng)新工作之中,助推鐵前降本增效工作深入開展。
深挖維修潛力 節(jié)省外委費用
以往,該單位動力水泵房空冷器安裝需要借助外委單位力量完成,造成外委維修費用居高不下,不利于企業(yè)降本增效工作。
為持續(xù)降低外委維修費用,維修人員決定發(fā)揮內(nèi)部維修力量,自發(fā)承擔(dān)空冷器更換、安裝工作,通過對舊空冷器安裝尺寸進行測量、詳細比對新空冷器安裝尺寸、編寫細致的更換方案等措施,順利完成了5#高爐10#空冷器更換安裝。經(jīng)階段試水運行后,設(shè)備運轉(zhuǎn)正常,滿足生產(chǎn)需求,預(yù)計年可節(jié)省外委維修費用7萬余元。
消除設(shè)備故障 節(jié)約能耗費用
改造前,該單位高爐動力運行502#風(fēng)機在運行過程中容易反復(fù)出現(xiàn)電液轉(zhuǎn)換器油路堵塞,造成靜葉調(diào)節(jié)動作不到位,制約高爐送風(fēng)系統(tǒng)高效運行。
針對這一問題,該單位對標行業(yè)先進單位,并與風(fēng)機廠家反復(fù)溝通交流,最終決定對風(fēng)機原有電液轉(zhuǎn)化器動力油站裝置進行重新選型,利用設(shè)備停機檢修時間,更換新的電液REXA執(zhí)行裝置,消除了靜葉卡澀現(xiàn)象,有效保障了高爐正常用風(fēng)。改造后,大幅減少了動力油站油泵電耗和油料消耗,有效提升了設(shè)備運行率,預(yù)計年可節(jié)約費用約30萬元。
實施技術(shù)改造 降低維修費用
據(jù)了解,該單位1#、2#高爐綜合泵站風(fēng)機水池補水閥原設(shè)計為DN500手動蝶閥,在日常補水過程中,因管徑過大,閥門開關(guān)位置較小,容易造成管道磨損。
為解決上述問題,該單位設(shè)備技術(shù)人員決定一方面在主管道上方增設(shè)旁路小管徑補水管道,并加裝電動閥門;一方面將手動蝶閥更換為電動閥門,降低崗位人員操作風(fēng)險和維修人員維修頻次。改造后,日常補水只需采用旁路管進行補水,便可實現(xiàn)閥門全開全關(guān),減少了管道更換維修費用,預(yù)計年可降低備件費用2萬余元。
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