8月份,軋鋼廠全體干部職工緊扣“提質(zhì)增效、升級轉(zhuǎn)型、綠色智能”三大主題,立足崗位、創(chuàng)新創(chuàng)造,集智破解生產(chǎn)難題,為生產(chǎn)順行提供了強(qiáng)有力支撐。
創(chuàng)新思維方式保安全
該單位板帶作業(yè)區(qū)軋線南側(cè)格柵后、卷取下料小車區(qū)域內(nèi)沒有收集坑,若液壓設(shè)備發(fā)生故障時,會產(chǎn)生一定量的油水混合物,導(dǎo)致油水平鋪面積大難于清理,加之此處處于高溫區(qū)域,存在較大安全隱患。針對這一問題,該單位技術(shù)人員經(jīng)現(xiàn)場查看,討論分析,最終找到“對癥下藥”良方,即在下料小車周圍設(shè)置油水收集坑,同時在格柵油管溝槽最深處設(shè)置抽取坑,便于人員放置水泵抽取油水混合物。改善后,杜絕了安全隱患,減輕了作業(yè)人員勞動強(qiáng)度,提升了現(xiàn)場環(huán)境。
精細(xì)改造巧解難題
因軋線定期檢修使鋼坯在加熱爐內(nèi)停留時間較長,造成鋼坯兩頭彎曲,導(dǎo)致鋼坯出爐易碰撞到出爐輥道軸承座上發(fā)生卡鋼、傾斜,影響生產(chǎn)節(jié)奏。為解決這一難題,該單位技術(shù)人員主動作為,經(jīng)現(xiàn)場實際測量,發(fā)現(xiàn)推鋼機(jī)每次拖鋼時,彎曲的鋼坯兩端最低點和鋼坯中間的最高點相差20公分,導(dǎo)致拖鋼碰到出爐輥道軸承底座發(fā)生卡鋼。為此,技術(shù)人員與維修人員協(xié)同配合,利用廢舊鋼板將推鋼機(jī)前端加高20公分,有效解決了鋼坯出爐卡鋼、傾斜的問題。此舉,大幅降低人員勞動強(qiáng)度,月綜合創(chuàng)效4萬元。
創(chuàng)新設(shè)備改造增效益
板帶作業(yè)區(qū)加熱爐爐區(qū)輥道均采用普通透蓋,每次更換輥道時均需要使用10個螺栓在軸承座上固定。由于更換加熱爐爐區(qū)輥道是常態(tài)化作業(yè),加之處于高溫區(qū)域,無形中增加了作業(yè)人員勞動強(qiáng)度。為破解這一難題,技術(shù)人員查閱資料,探討研究,最終決定對透蓋進(jìn)行改造,即將原來螺栓緊固的透蓋改造為嵌入式透蓋,每次更換加熱爐爐區(qū)輥道時,只需提前備好輥道,安裝上軸承座壓蓋、緊固兩條螺栓即可。改造后,操作便捷,降低了人員勞動強(qiáng)度,月綜合創(chuàng)效8萬元。
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